車載濾波器組件焊錫開裂失效分析
車載濾波器組件在可靠性試驗后,主板上的插件引腳焊點發(fā)生開裂異常。
說明:插件器件引腳呈現(xiàn)出明顯的焊點開裂狀態(tài)。
說明:通孔(支撐孔)的透錫率僅20%左右,遠低于正常值75%。
說明:該批次正常品焊點通孔的透錫率與異常焊點一致。
說明:異常焊點的斷面金相圖示表明焊錫填充不足,存在較明顯的少錫與疲勞開裂的特征。
說明:正常焊點的斷面金相分析顯示,焊錫填充不足,存在明顯的少錫異常,DIP焊盤端焊錫、PCB與引腳處有明顯的潤濕。
說明:異常焊點PCB已潤濕位置的合金層IMC測量結果顯示,其厚度均在0.5μm以下,數(shù)值明顯偏低。未焊錫的孔壁與端子部位皆無異常。
說明:正常焊點PCB已潤濕位置的合金層IMC的厚度均在0.5μm以下,數(shù)值明顯偏低。
結合焊點失效背景,以及各項檢測結果,對插件器件引腳焊點開裂,作出如下綜合分析:
1.插件器件引腳焊接存在嚴重的支撐孔透錫不足現(xiàn)象,透錫率僅在20%左右,遠低于75%以上的標準;
2.焊點開裂主要發(fā)生在焊錫間,其斷面形貌符合焊點疲勞開裂的特征;
3.通過對失效焊點與正常焊點焊接IMC的分析,它們的IMC層厚度也遠低于正常的IMC層厚度(1.5μm-4.0μm)。
由此可以判斷,器件DIP焊接時,工藝條件不足,未形成良好焊接。
原因:插件器件引腳DIP焊接時,工藝條件不足(浸錫時間、浸入深度等),導致通孔透錫率低,焊點可靠性差。在可靠性試驗時,由于應力集中于較小的焊點上,導致焊點疲勞斷裂。
方法:滿足通孔透錫率至少達到50%以上,焊接IMC層厚度1.5μm以上;
原因:該產品目前在PCBA與組裝外殼之間使用的點膠,硬化后是硬質的、無韌性與彈性。
在組件發(fā)生振動時,其應力會直接通過硬膠傳導至外殼,再作用至焊點上,存在應力疲勞損傷的隱患。
方法:PCBA與組裝外殼之間的點膠更換為固化后更有韌性與彈性的硅膠材質,緩沖外部應力對焊點的影響。
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